工程機(jī)械_D375A-2型推土機(jī)鏟刀舉升緩慢故障剖析及改進(jìn)
(1)鏟刀舉升緩慢故障剖析
液壓缸活塞的運(yùn)動速度取決于進(jìn)入該缸的流量,從以上的油路分析可知,進(jìn)入鏟刀舉升液壓缸的油的流量的多少除了和鏟刀升降閥3的移動位置有關(guān)系外,還和流量控制閥4所處的位置(即負(fù)載反饋壓力的大?。┯嘘P(guān)。如果鏟刀升降閥3完全打開,壓力損失最小,則流經(jīng)梭閥19的反饋油的流量最大,流過節(jié)流閥6后流量也最大,壓力也最大,使得流量控制閥4的控制油的左側(cè)油壓等于右側(cè)油壓,彈簧的彈力將流量控制閥推向右邊,大小泵合流的油全部進(jìn)入液壓缸;如果鏟刀升降閥3的反饋油經(jīng)梭閥19流過節(jié)流閥6后到達(dá)流量控制閥4的左側(cè)時(shí),流量損失很多,壓力損失就很大,流量控制閥4的左側(cè)控制油油壓小于右側(cè)油壓,彈簧被壓縮,流量控制閥向左移動,大小泵的油就會有很多的油流回油箱,而不是進(jìn)入液壓缸,液壓缸只會緩慢運(yùn)動。
①由于負(fù)載反饋油路的特殊性:管徑小、流經(jīng)點(diǎn)多、線路長;在節(jié)流閥6處被節(jié)流。因此不難看出,引起鏟刀提升乏力的真正原因是負(fù)載反饋油路內(nèi)部的泄漏,產(chǎn)生壓差,流量控制閥4的左側(cè)控制油油壓小于右側(cè)油壓,流量控制閥向左移動,大小泵的油經(jīng)此閥流回油箱,而沒有全部進(jìn)入液壓缸。
②推土機(jī)剛啟動時(shí),液壓油黏度相對較高(油的黏度和溫度成反比),負(fù)載反饋油路的泄漏量較少,故障不明顯,隨著油溫的上升,泄漏量增多,鏟刀每次提升所需時(shí)間增加,液壓泵做功(帶負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn))時(shí)間也增加,加速了油溫的上升速度,同時(shí)鏟刀提升緩慢的故障便明顯出現(xiàn)。
③液壓控制閥經(jīng)長期使用,閥芯和閥體之間、主溢流閥5的閥芯錐面處等均存在著不同程度的磨損;另外,負(fù)載反饋油路流經(jīng)點(diǎn)多、管道狹窄、節(jié)流閥6處有節(jié)流,更增加了泄漏,對系統(tǒng)的影響也最明顯。當(dāng)磨損達(dá)到一定程度,鏟刀提升緩慢的故障便開始出現(xiàn)。隨著磨損量的增加,故障變得越來越明顯,以致無法使用。
(2)改進(jìn)措施
措施一:排除此類故障最簡單的辦法就是更換液壓控制閥、主溢流閥總成。但是,液壓閥總非常昂貴,且備件依賴進(jìn)口,到貨周期長,影響生產(chǎn)。
措施二:采取有效的辦法對負(fù)載反饋油路中的泄漏進(jìn)行補(bǔ)償,使流量控制閥不到位的問題得以解決。
具體實(shí)施:拆下主溢流閥左端的堵頭,用鉆頭將節(jié)流孔c擴(kuò)孔至2~2.5mm(原孔徑為1.5mm),由于加大了c處的流通截面,縮小了節(jié)流孔前后的壓力差值,經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn),效果非常明顯。
(3)結(jié)論
①采用此種方法可以延長液壓控制閥的使用壽命。由于對負(fù)載反饋壓力進(jìn)行了補(bǔ)償,解決了流量控制閥不到位的問題,液壓泵每次做功(工作機(jī)構(gòu)升降)循環(huán)的時(shí)間縮短、效率提高、油溫趨于正常,極大地改善了液壓泵、密封件的工作環(huán)境,延長了液壓泵、密封件的使用壽命,并提高了推土機(jī)的使用效率。采用此種方案,先后對四臺D375A-2型推土機(jī)進(jìn)行了改進(jìn),經(jīng)兩年多的使用證明,方案可行。
②采用此方法對無松土器的推土機(jī)機(jī)型較為合適(因?yàn)殓P刀提升液壓缸活塞上有活塞閥),對配有松土器的機(jī)型要注意不可以將節(jié)流孔c擴(kuò)得過大,應(yīng)逐步加大孔徑(每次加大0.1mm),并做試驗(yàn),直至提升無力故障消失且液壓系統(tǒng)壓力不增加為限。要做好記錄,防止混用。