變量泵斜盤電液伺服控制系統(tǒng)的功能試驗
在數(shù)字仿真的基礎(chǔ)上,在航空發(fā)動機泵后燃油壓力范圍內(nèi)將FF102伺服閥簡化為一階慣性環(huán)節(jié),即
QL(S)/u(s)=KV/(TV+1) (9-5)
式中:QL、u分別為伺服閥輸出流量和輸入電壓;Kv、Tv分別為伺服閥一階環(huán)節(jié)增益和時常數(shù)。伺服閥單位階躍信號的響應(yīng)時間不超過5ms。伺服閥向雙作用液壓缸輸入高壓燃油推動活塞運動,這一過程可以簡化描述為積分環(huán)節(jié),即
XP(S)/QL(S)=(Q/AP)/S=KL/S (9-6)
式中;XP為液壓缸活塞位移;Q、AP分別為液壓缸進(jìn)油流量和有效作用面積;KL為整合活塞位移增益,KL=Q/AP。
斜盤位置閉環(huán)控制系統(tǒng)框圖如圖10所示。
由于系統(tǒng)前向通道中已存在積分環(huán)節(jié),控制算法Gc使用PID控制的比例控制算法,將指令信號與反饋信號的差值乘以比例系數(shù)后,轉(zhuǎn)換為電壓信號進(jìn)入電液伺服閥。
變量泵斜盤位置電液伺服控制系統(tǒng)在X形航空發(fā)動機特性仿真試驗系統(tǒng)上進(jìn)行了功能試驗。試驗系統(tǒng)通過大功率直流電動機,經(jīng)齒輪減速機構(gòu)拖動變量柱塞泵,其中,電動機轉(zhuǎn)速采用手動調(diào)節(jié)。泵出口油路安裝了節(jié)流針閥,手調(diào)針閥的開度可設(shè)定初始泵后壓力。使用計算機對液壓缸活塞位置進(jìn)行控制,對應(yīng)斜盤角最大、最小位置的活塞限位分別為15.5mm和29.0m。軟件工作過程中,記錄變量泵的輸出流量和活塞位置。
(1)液壓伺服控制系統(tǒng)靜態(tài)特性。斜盤位置控制的靜態(tài)重現(xiàn)性表現(xiàn)在液壓缸活塞位置到達(dá)同一點時,同轉(zhuǎn)速下的泵輸出流量一致。試驗中,針閥開度調(diào)至最大,手動控制變量泵轉(zhuǎn)速分別為2730r/min和2366r/min。取液壓缸活塞位置分別為15.5、18.0、22.5、26.0mm和29.0mm的5個觀測點,記錄泵輸出燃油流量。試驗數(shù)據(jù)見下表。從表中數(shù)據(jù)可知,斜盤位置在變化過程中處于同一位置點時,燃油泵輸出流量基本一致,最大差值為42L/h??紤]到渦輪流量計信號誤差及流量波動,小于50L/h的流量差值在可接受范圍以內(nèi)。斜盤位置控制的重現(xiàn)性符合系統(tǒng)要求。
斜盤位置控制的靜態(tài)重現(xiàn)性試驗數(shù)據(jù)
斜盤位置/mm |
燃油流量/(L·h-1) |
|
變量泵轉(zhuǎn)速2730r/min |
變量泵轉(zhuǎn)速236r/min |
|
15.5 18.0 22.5 26.0 29.0 26.0 22.5 18.0 15.5 |
8010 6518 4003 2087 653 2119 4035 6560 8008 |
6919 5628 3437 1803 590 1824 3478 5660 6919 |
斜盤位置控制的穩(wěn)定性表現(xiàn)在:油缸活塞指令位置固定,在轉(zhuǎn)速變化時,活塞位置不因轉(zhuǎn)速變化而出現(xiàn)靜態(tài)誤差。試驗取液壓缸位置指令為22.5rm,改變變量泵轉(zhuǎn)速,觀測輸出流量,試驗數(shù)據(jù)見下表。對下表數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合后發(fā)現(xiàn),輸出流量與轉(zhuǎn)速線性度很好,說明轉(zhuǎn)速提升過程中活塞位置穩(wěn)定。
斜盤位置控制的穩(wěn)定性試驗數(shù)據(jù)
泵轉(zhuǎn)速/(r·min-1) |
燃油流量/(L·h-1) |
|
泵轉(zhuǎn)速/(r·min-1) |
燃油流量/(L·h-1) |
2760 2545 2325 2100 1810 |
4050 3717 3385 3041 2602 |
|
1520 1305 1806 800 580 |
2172 1840 1515 1100 800 |
(2)液壓伺服控制系統(tǒng)動態(tài)特性。電液伺服閥的響應(yīng)速度隨供油壓力的升高而加快,輸出流量也隨之增大;顯然液壓缸活塞的運動速度也隨泵后壓力的升高而加快。因此,想知道系統(tǒng)是否滿足斜盤角度最大到最小的時間要求,只需要針對供油壓力較低的情況進(jìn)行功能試驗。試驗選取了X形航空發(fā)動機工作中燃油泵后壓力最低的一組參數(shù),通過調(diào)節(jié)泵轉(zhuǎn)速和針閥開度獲得相應(yīng)的供油壓力,控制液壓缸活塞運動,觀測活塞位置動態(tài)響應(yīng)過程。試驗結(jié)果如圖11所示。
從圖11可以看出,即使是在供油壓力較低情況下,活塞位置從15.5mm運動至29.0mm和從29.0mm返回15.5mm所需時間均不超過1s,仍然大幅低于1.5~2.5s的系統(tǒng)要求。
該種變量柱塞泵斜盤的電液伺服控制系統(tǒng),使用泵后煤油作為伺服閥油源,
有效簡化了液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。經(jīng)過功能試驗證明,經(jīng)簡化的伺服控制系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)速度快,位置控制重現(xiàn)性、泵流量線性度好,作為航空渦輪燃?xì)獍l(fā)動機燃油控制機構(gòu),能夠滿足轉(zhuǎn)速/流量控制要求,減小了液壓系統(tǒng)體積和質(zhì)量,有助于提高發(fā)動機推重比。