核電300MW機組循環(huán)水系統(tǒng)的維修_蝶閥問題概述
某300MW核電機組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)共安裝了6臺循環(huán)水泵,每臺循泵出口配備了1只液壓蝶閥。每臺液壓蝶閥與對應(yīng)的循環(huán)水泵采用聯(lián)動控制,即循環(huán)水泵啟動蝶閥開啟,泵停則閥門關(guān)閉。蝶閥既為隔離閥,又可作為出口逆止閥使用。每臺蝶閥由獨立液壓系統(tǒng)控制,壓力油作用在執(zhí)行機構(gòu)的開閥舉升液壓缸活塞上部,依靠活塞桿的工作行程將蝶閥開啟,由鎖定液壓缸前端的鎖銷上鎖;由系統(tǒng)電磁閥控制卸去液壓缸油壓后依靠閥桿擺臂上的重錘重力關(guān)閥。
液壓蝶閥自安裝以來一直缺陷較多,經(jīng)多次調(diào)試仍不能正常投入使用,造成6號循泵系統(tǒng)無法運行,嚴重影響機組安全。廠家要求在核電機組大修期間對6號液壓蝶閥進行技改,以使其能夠正常投入運行。
在接到該工作項目后,首先對6號液壓蝶閥歷次所發(fā)生的故障進行了匯總、統(tǒng)計,并逐一對其進行了分析。經(jīng)統(tǒng)計其主要故障有如下幾點:
①液壓系統(tǒng)滲漏嚴重,系統(tǒng)運行3~4h供油箱便發(fā)出油位低報警;
②液壓系統(tǒng)部件內(nèi)漏,系統(tǒng)壓力不能維持,壓力開關(guān)頻繁動作啟動液壓泵補壓;
③開啟閥門時系統(tǒng)振動較大,并伴有系統(tǒng)油壓不穩(wěn)定,油壓波動較大;
④油壓下降,液壓泵不能自停,造成油箱油溫升高,油質(zhì)惡化。
在得到相關(guān)數(shù)據(jù)后對液壓系統(tǒng)部件及執(zhí)行機構(gòu)進行試驗和檢查,并將其故障的發(fā)生頻率及原因逐項進行分析,統(tǒng)計結(jié)果如下表所示。
故障的發(fā)生頻率及原因統(tǒng)計
序號 |
故 障 統(tǒng) 計 |
故 障 原 因 |
所占總故障比例% |
1 |
系統(tǒng)滲漏、油位低報警 |
液壓缸滲漏嚴重
系統(tǒng)接頭滲漏 |
65% |
2 |
系統(tǒng)油壓低、泵不出力或出力不足 |
溢流閥、電磁閥、逆止閥內(nèi)泄 |
5% |
3 |
泵補壓啟動頻繁、補壓達不到定值,不能自停 |
系統(tǒng)滲漏,溢流閥、電磁閥、逆止閥內(nèi)泄,壓力開關(guān)定值漂移 |
15% |
4 |
系統(tǒng)振動大,管道及執(zhí)行機構(gòu)有異聲 |
系統(tǒng)有空氣,壓力不穩(wěn),蓄能器氮氣壓力不足 |
5% |
5 |
供油箱油溫高報警
油值惡化 |
溢流閥內(nèi)漏,泵在系統(tǒng)內(nèi)大流量循環(huán)造成油溫升高 |
5% |
6 |
其他故障 |
|
5% |