核電300MW機組循環(huán)水系統(tǒng)的維修_蝶閥問題技改方案
通過分析,我們確定了6號液壓蝶閥的檢修技改方案,因大修工期限制,決定對供油系統(tǒng)主要部件采取選型替代并更換,技改的重點放在執(zhí)行機構(gòu)舉升液壓缸上。
①執(zhí)行機構(gòu)舉升液壓缸技改方案
a.取消原兩瓣式密封銅瓦,重新加工整體式密封套,材質(zhì)選用鑄造黃銅。密封套上加工出O形密封圈槽,用O形密封圈替代原銅瓦以達到更好的密封效果(注:受密封套壁厚尺寸限制,u形活塞密封圈無法安裝)。O形密封圈雖然具有運動阻力大、低壓密封性能差以及作為活動密封其使用壽命較短等缺點,但其在高壓下具有很好的密封性能,而蝶閥液壓缸工作循環(huán)的次數(shù)極少,故選用O形圈密封是合適的。因液壓缸為高壓設備,因此必須在O形密封圈兩側(cè)加裝與之相配套的聚四氟乙烯加強保護環(huán)。
b.將液壓缸外缸體內(nèi)壁及大活塞簡體內(nèi)壁磨光,以提高缸筒內(nèi)圓表面光潔度;較高的光潔度可以保證活塞上0形圈的密封效果,同時延長O形密封圈的使用周期。
c.密封銅套與活塞體凸臺采取過盈配合,小活塞過盈量為0.08~0.12mm、大活塞為0.12~0.18mm。采用加熱裝配法安裝,并加工鎖緊帽環(huán)鎖緊。
d.密封銅套安裝后在車床上精加工銅套外徑及0形密封圈槽尺寸。
e.在外缸簡體與大活塞簡體下部各加工一個回油管接頭接口,同時,在系統(tǒng)供油箱上加裝一根通徑為25mm的回油母管,接頭與回油母管用壓力軟管連接,使大、小活塞經(jīng)0形密封圈滲漏過來的少量液壓油能直接返回油箱。
f.在執(zhí)行機構(gòu)鎖定液壓缸后端部同樣加裝一根回油管,避免因排氣口外露潮氣侵入導致液壓缸內(nèi)部件銹蝕、損壞。同時也使鎖定液壓缸活塞滲漏的液壓油能返回油箱。
g.將大、小活塞桿端V形密封件的聚氨酯材質(zhì)更換為丁腈橡膠材質(zhì),避免因活塞桿密封長期遇潮氣老化、失效而影響密封效果。
②液壓供油系統(tǒng)的檢修方案
a.在液壓供油系統(tǒng)上加裝一臺蓄壓器,以穩(wěn)定系統(tǒng)動作時的油壓。蓄壓器容積增加能延長系統(tǒng)補壓間隔時間,避免液壓泵頻繁動作,使液壓系統(tǒng)運行更加平穩(wěn)。同時應定期檢測蓄壓器內(nèi)的氮氣壓力以確保蓄壓器工作正常。
b.對系統(tǒng)上的電磁閥、壓力開關等老化的控制元件進行選型更換。在逆止閥閥頭加工定位導向套以準確定位,同時選用高強度材質(zhì)(40Cr)重新加工閥座并進行熱處理。溢流閥閥頭、閥座密封線研磨后定值重新校驗,如仍不合格則對其進行更換,使各部件達到正常的工作條件以滿足系統(tǒng)要求。
c.重新加工、焊接系統(tǒng)管接頭替代原管接頭,取消原系統(tǒng)管路接頭上的紫銅密封墊片。對于高壓油管接頭采用密封面加工0形密封圈槽,改為0形密封圈密封;對于低壓回油管接頭則采用密封面加裝金屬骨架式油封密封,以消除原系統(tǒng)管路上的滲漏點。
d. 優(yōu)化液壓系統(tǒng)管路。在保證連接尺寸的前提下盡量縮短液壓油管的長度,提高液壓系統(tǒng)動作時的響應時間;減少液壓管路布置的彎折點,避免液壓油的沿程阻力;對系統(tǒng)管路重新進行加固,避免高油壓時的管路振動。
e.檢查液壓泵入口及系統(tǒng)上的過濾器,對其進行清洗、更換以確保系統(tǒng)油路通暢。
通過技改檢修,6號液壓蝶閥正常投入運行,各項參數(shù)指標滿足系統(tǒng)需求。